Emellett a hajtómű nem megfelelő működése lehet a másik tényező, amely a küldetés kudarcához vezetett, állítja Valerij Jegorov orosz űrkutató.
Az orosz űrszondával szombat délután veszítette el a kapcsolatot a földi irányítás, miután probléma volt a Hold-közeli pályára állítás algoritmusában. A Roszkozmosz szerint a Luna-25 végül nem a kiszámított pályára állt, és nekiütközött a Hold felszínének.
"Nyilvánvaló, hogy a projekten dolgozó szakemberek nem voltak annyira tapasztaltak, így megnőtt a hibalehetőség. És az is lehet, hogy az elektronikával volt probléma, a tájékozódást vezérlő rendszerekkel. Köztudott, hogy a Luna-25 esetében éveken át folyamatosan elhalasztották az indulási dátumokat. Mindez tehát a Krím elfoglalása miatt Moszkvával szemben bevezetett szankciókból eredő elektronikai problémák miatt történhetett" – mondta Valerij Jegorov orosz űrkutató.
"Meg nem erősített híresztelések szerint a leszállás előtti kényszerpálya íve azt mutatta, hogy a hajtómű túl sokáig ment, ami túlságosan lelassította az űrhajót. Ahelyett, hogy 18 kilométeres magassági ereszkedett volna a Hold felszínén, még lejjebb ment, és pont nekiütközhetett a felszínnek" – tette hozzá Jegorov.
A mostani projekt volt az orosz holdkutatási program első küldése. Az előző, Luna-24 állomást még a Szovjetunióból indították 1976-ban.
A Luna-25 küldetés fő feladata a talajösszetétel elemzése és annak megállapítása lett volna, hogy van-e jég a Holdon.